7月3日,经过检修人员30小时连续奋战,物料车间供煤段B侧管式皮带更换工作圆满完成,为后续装置平稳运行提供了有力保障。
以细致谋划,做好检修保障
一期管式带是全厂唯一的卷管状皮带,长度为282米,倾斜角度为21°,提升高度约为33米,作为供煤段的关键设备,它对一二期锅炉和气化装置的稳定运行起着至关重要的作用。管式皮带自2022年11月使用至今,皮带的边带面有不同程度的开裂、断丝、离层,粘接口开胶等现象,修补后效果不佳,继续运行存在一定安全隐患,特别是在用煤需求量高的情况下,如突发故障会对一二期装置连续稳定运行产生较大影响,甚至造成减负荷事件。为确保管式皮带安全运行,公司计划对老化的皮带进行更换,彻底消除安全隐患。前期,物料车间同机械修造部认真开展检修前分析研判,从工艺方案、安全保障、工序组织、人员力量、材料准备等方面对检修项目进行全方位梳理排查,做出精细安排,编制了详细的施工方案及安全保障措施,以确保更换工作安全有序按节点推进。
以严的标准,抓好过程监管
“管状皮带更换程序繁杂、皮带硫化工艺技术要求高,但是大家不因作业强度大而降低安全标准。”为确保皮带更换任务安全高效完成,物料车间工艺和设备技术员全程参与,作业中紧密配合,及时沟通协调,严格按照施工方案开展工作,就作业现场涉及的安全、技术、质量等内容全程监督,切实把好现场维修工作安全关、质量关、效率关。
以实的作风,完成皮带更换
“张建喜,皮带回程进口包边方向不能出差错,一定要盯紧这个位置”,在新皮带安装环节,机械修造部检修五部队长周建安排专人负责盯紧关键点,确保不出丝毫差错。
“皮带硫化一定控制好时间、温度、压力,保温45分钟,温度145℃—150℃,这是咱们硫化的关键”,凌晨3点,物料车间设备技术员贠文军仍然盯守在现场,对各质量控制点进行确认,确保达到技术要求。
检修现场,大家目标明确、团结协作、配合默契,争分夺秒进行作业,经过30小时昼夜奋战,较原计划提前6小时完成检修任务,充分展现了渭化职工顽强拼搏、团结奋进的良好作风。