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煤浆提浓 效益提升
发布时间:2021-05-14     作者:肖欢  来源:彬州公司制气车间  浏览数:2796   分享到:
在彬州公司乙二醇生产中,高浓度合格的水煤浆对系统高效稳产发挥重要作用。四月底,制气车间围绕生产装置水煤浆提浓进行劳动竞赛评比,实现水煤浆浓度达到62.5%~63.5%,每年可产生经济效益约七百万元。
管控原煤质量,提高煤浆浓度
煤的变质程度、岩相组成、灰分组成及内水对水煤浆浓度都有影响,其中煤的内水是影响水煤浆浓度的关键因素。煤的内水越低,易于制成浓度较高的水煤浆。因此,从原料煤入手,严把进煤质量关,煤的内在全水分稳定控制在7%以内,从源头上为制备高浓度水煤浆打下基础。
调整钢棒配比,改变粒度分布
钢棒配比直接影响煤浆粒度分布的合理与否,根据煤种适当调整粗细棒配比和工艺条件,如果粒度粗可以减少进料量,设备上可适当增加棒的数量。如果粒度过细,可增加进料量,设备上可减少棒量。车间技术组对煤浆粒度指标分析后,先后调整磨机钢棒比例和数量4次,摸索出了高浓度水煤浆技术参数。
降低制浆成本,助力效益提升
添加剂能改变煤浆的粘度,决定着煤浆的流动性和稳定性。车间技术员及时调整并严格把控用量,在煤浆粘度符合工艺指标去前提下,保证产出高浓度煤浆。
气化原始设计上选择石灰石作为助熔剂,但结合彬州原料煤灰的熔融特性,制气车间专题会议研究后,决定停用石灰石。经过一段时间允许,气化炉排渣正常。
通过以上举措,截止5月初,车间将煤浆浓度控制在62.5%~63.5%,伴随煤浆提浓,气化炉煤浆反应效率明显提高,产气量随之提升,装置的运行效率得到显著提高。