“造粒塔下部0#皮带接头处有轻微开裂,快点,在不影响装置连续运行的情况下,刚好趁着倒喷头的时间,去仔细检查一下0#皮带接口处,并紧急处理一下。”
“好的”
“张师,你现在停刮料机,停皮带,停到合适观察的位置。”
“好好好,停停停,就是这个位置。”
……
“德子,现在可以启动0#皮带了,刮料机也已经启动了,系统可以造粒了。”
“哎,不错啊,处理后效果很明显,撒料明显少了。”
“是呀,既没有影响装置安全稳定运行,也减少了我们清理撒料的劳动强度。”
3月10日一大早,尿素车间主任王涛和各技术员以及当班班长张均宏正在处理0#皮带问题。作为尿素生产的重要传送设备皮带输送机,负责将生产出来的尿素,输送到包装岗位。皮带输送机接口处胶带开裂后用加胶修补的方法一时可维持使用,但长时间运行后仍会出现撒料,特别是在皮带转折的时候,尿素便会撒落在地,同时也增加了设备的维护成本。针对这一问题,尿素车间在不影响装置长周期运行情况下,定期检查皮带接口确保皮带的安全运行,推动了公司效益水平稳步提升。
2020年大检修时期,尿素车间就将这一设备作为检修重点,让检修人员修补粘连接口处以及各个转动部位,该处理的处理,该紧固的紧固,确保在使用过程中不出现问题,不影响生产。由于长时间运行的原因,原来粘接的皮带接口处又有轻微开裂,此次趁着倒喷头的时间,车间组织相关人员相互配合,启停皮带和刮料机,以此来检查和处理皮带接口处难题。将皮带的接口处停在便于检修的位置上,王涛为皮带量身剪裁。他用刀割掉皮带翘起来的部分以及周围的毛刺,使胶口尽量有平滑的弧度,防止卡压撕扯。笔者了解到,经过剪裁后,撒料明显减少,起到了长周期运行的目的。
在尿素洒落堆积后,会造成皮带与尿素之间的摩擦,增加了皮带的磨损,针对这一问题车间规定:尿素车间技术人员及四个化工班班长轮流监督撒料情况,每班下班前应将0#皮带首部和尾部洒落尿素进行清理装袋,装满后放置于西侧粉尘袋集中堆积处,并进行交接班,车间随时检查。一直以来,车间认真安排部署,细致做好皮带运行工作。
皮带传输的运行安全一直是尿素车间检查重点之一。重点检查,只为安全环保;重点检查,只为长周期运行;重点检查,只为效益提升。看得出来,尿素车间积极响应渭化集团2021“效益提升年”活动,不断做出自己的贡献!