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动力车间:自主创新 锅炉节能降碳又有大动作
发布时间:2024-09-30     作者:陈健  来源:动力车间  浏览数:766   分享到:

“9月份气化细渣掺烧、炉渣循环系统运行正常,三期锅炉实现了陕北煤纯烧,吨煤产汽量较上月提高0.26吨,增长2.92%……”在9月29日的动力车间交接班会上,技术员陈健通报了三期锅炉运行与月度消耗情况。“吨煤产汽量提高,蒸汽成本下降”惊喜的数据背后,是月初投入运行的三期锅炉炉渣自动循环系统。

技术员进行炉渣循环系统培训.jpg

从零开始,技术攻关摸着石头过河

在锅炉蒸汽成本中,燃料煤消耗占到了约70%,如何降煤耗、提效率是锅炉技术攻关不变的主题。2024年初,车间积极响应公司管理提升年的主题,梳理节能降碳科技项目,经过反复推演、集思广益提出了炉渣循环利用的技术思路。循环炉渣粒径多少?如何输送?从哪个地方进锅炉?没有成熟的应用案例,如何让“金点子”变成创新成果,一切从零开始。攻关小组成员毕加佳、陈健采用不同目数钢丝筛,多次进行炉渣取样,摸清炉渣的粒度分布,提出最合适的循环粒径,为技术改造提供了重要的数据支撑。筛分与输送系统全自动、联动控制,输送管线布置、开孔位置的选择,技术人员与改造单位反复沟通论证,走出了一条安全高效的创新之路。

齐心协力,项目建设快马加鞭

从立项到性能考核完成不到5个月,动力车间正全力推动项目早建成早投产早见效。“利用三期大检修完成DCS组态”“在锅炉备炉改造期间提前开孔甩头”所有的准备工作经专业论证,见缝插针,提前完成。4月份确定技术方案以后,项目小组每周召开讨论推进会,审核设计文件内容,通报各专业准备情况。主要设备设计选型完成后,长周期设备立即开始订货制造,确保设计、订货无缝衔接。6月初设备陆续到达现场,各专业技术员坚持每天到现场落实工作进度,工艺、设备、修造、电气、仪表等部门齐心协力,密切配合,确保改造项目高效顺利实施。

岗位人员现场学习.jpg

严谨细致,性能验收坚持标准

“料仓下料不连续,建议增加气动锤。料仓料位开关和筛分系统需要增加联锁,确保安全……”在7月份的首次调试验收中,项目负责人焦志波再次要求大家要逐项对照技术协议参数和要求,必须实现系统完全自动化和安全稳定,各专业针对试运行情况提出了优化提升建议。8月底,优化改造全面完成,进入性能考核验收阶段,立足纯烧陕北煤的目标,保持炉渣循环系统连续运行,筛分粒度达标、输送量满足要求,锅炉运行参数平稳,性能考核通过。经过核算,炉渣筛分循环系统的投运,全年节约燃料煤8000余吨,实现了节能降碳与固废循环利用的双赢。

“运行三个多月即可收回投资。每年可为公司带来上数百万元的经济效益。”锅炉炉渣筛分循环利用是固废资源化利用的又一创新,也是循环流化床锅炉燃用优质低灰分燃料煤,进一步提高锅炉吨煤产汽量的重要探索,这一技改项目的投入运行,打响了四季度稳增长降消耗的第一枪,是锅炉人以技术创新推动节能降碳的又一创举。