2024年中修前后,制气车间针对车间日常装置运行弊端和设备频繁故障点,面向全车间发起了金点子征集活动,通过活动征集到以磨煤机螺栓改造、环境优化、气化703框架新增落渣管、细渣干化、灰渣系统改造为代表的5个金点子。随后该车间自5月开始陆续实施,目前为止已全部应用于生产,效果喜人。
磨煤机螺栓优化改造,旧貌换新颜
制气车间两台磨煤机,自运行以来一直受困于螺栓松动,煤浆渗漏影响,平均每星期需要停机2次,对磨煤机螺栓进行紧固、换密封垫,同时进行废煤浆清理,每次停机都需6小时左右。螺栓紧固消漏不但需要大量人力物力,还严重影响磨煤机高效连续运行,煤浆浓度受到严重影响,生产环境更是无从保障。针对磨煤机弊病,中修期间车间引进螺栓新工艺,对磨煤机螺栓进行了彻底改造升级,5月中旬改造完成运行至今,约100天两台磨煤机均保持稳定运行,因设备维护停机次数为0,煤浆平均浓度63%以上,磨煤机频繁停机检修,恶劣运行环境一去不复返,旧貌换新颜。
气化703框架新增落渣管,效果显著
由于气化炉需要进行周期性检修、清洗备炉工作,因此备炉期间会产生大量废水、废渣直排框架,造成各楼层黑水漫延,废渣飘飞,冬季挂冰、夏季黑瀑布,严重影响生产环境。对此,车间积极采纳职工意见气化703工段新增落渣管。该项目分为三条管线,1#、2#冲洗水、废水直排一楼大地沟并入714废水收集池管线,3#落渣管直排一楼收渣车管线。项目6月中旬开始实施7月初投入使用,经过气化炉近期检修、清洗备炉检验效果显著,备炉期间产生的废水、废渣、固态废弃物由每层收集口就近收集,气化炉脏乱差现象得到有力改善,同时,废渣就地收集直入收渣车,废渣靠手推车人力逐层运输现象一去不复返,劳务工工作量大幅减轻,三条简单落渣管在节能省力、改善生产环境方面扮演起重要角色。
细渣干化、灰渣系统改造,根除运行顽疾
气化细渣干化装置投运以来,一直受1#皮带收灰挡边摩擦,滚筒电机频繁过载,2#、3#皮带回程收灰漏灰影响。通过征集意见建议、讨论论证,车间将1#皮带高度提升,2#、3#皮带原设计布袋集灰装置改为溜槽集灰。滚筒过载,回程夹灰导致的皮带频繁跑偏,皮带损坏现象得到有效改善。以前每个班都会出现运行问题,让职工谈虎色变的细渣干化装置本次改造完至今,已连续顺利运行32天,岗位同事们都笑着说:“这不出问题还让人有点不适应。”装置顺利运行的同时,集灰回收清理也从以前每日1-2车骤减至目前一周清理1-2车,劳动强度明显降低。
2024年,在公司经营管理提升主题年引领下,制气车间集思广益、群策群力、技改创新,注意聚焦车间生产装置薄弱点、生产设备顽疾,不断尝试改变且效果明显,这也让车间坚持当前工作思路,再接再厉,争取在经营管理方面有更大作为。