当妩媚的春天渐渐远离,五月便抓着春天的尾巴缓缓而来了。五月的风鼓着腮帮在吹,热辣了天空,染黄了麦田。五月更是劳动者的节日。一颗颗晶莹的汗水从每个劳动者的额头滴落,在阳光下折射出色彩斑斓的光芒。同样光芒四射的还有动力车间4号锅炉的改造现场。
为蓝天减负
为进一步改善锅炉烟气排放质量,从源头控制锅炉生产过程中氮氧化物的生成,公司决定对三期装置两台锅炉进行低氮改造,将原先三层省煤器拆除,更换为效率更高的两层省煤器,腾出空间,在新省煤器中间加装SCR(选择性催化还原技术)催化剂,提高脱硝效率、减少氨逃逸排放。
改造先从4号锅炉开始。为使改造工作顺利进行,前期车间组织开展了多轮考察讨论,详细解读锅炉低氮改造背景、相关政策、行业技术现状、常见问题及注意事项,最终确定了本次改造方案。
本次锅炉改造施工包括:重新构建省煤器平台框架、拆除原省煤器、安装新省煤器及SCR脱硝装置及附属设备、锅炉尾部烟道的炉墙改造等,施工时间紧任务重,在施工过程中,施工单位与班组成员及时通报现场情况,车间安排专人在现场配合,确保改造工作顺利推进。
“使用SCR后,使得脱硝效率会更高,环保指标更稳定,在有效降低氮氧化物生成的同时还能减少氨逃逸排放。”主管技术员陈健对班组成员介绍改造方案时说。
“三期两台锅炉,一台改造一台运行,在这种特殊工况下,首先要保证5号锅炉的稳定运行,在4号锅炉改造施工中要严格票证管理,注意安全,保证改造工作按时完成。”车间主任姜军虎在改造期间强调。
为企业提效
本次4号锅炉改造的另一大重点项目是冷渣器的更换。由于原有冷渣器经过长期运行,在锅炉排渣过程中,时常会出现漏灰、漏水、跑偏等一些无法根治的问题,对锅炉安全生产造成影响,已经越来越无法满足正常生产需求。车间决定在4号锅炉停运期间对冷渣器进行更换。
“冷渣器更换完以后漏渣情况得到彻底解决,不仅工作量减少了,也减少了现场扬尘。”副司炉李震在得知更换冷渣器后说。
“升级后的冷渣器,冷渣效果好,排渣量可控,耗水量小,有效降低了机组运行成本,更换后不仅为运行人员减负,更可以改善环境卫生,一举多得。”技术员陈健表示。
烈日炙烤、热浪翻滚,现场还有消音器更换等改造项目,车间长期贯彻不安全不生产,不环保不生产的理念,相信在锅炉改造完成后一定会使辖区内的天更蓝、水更清。