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双甲车间:但行耕耘,终见光芒
——劳动节前夕三期甲醇装置成功产出优等品
发布时间:2024-05-01     作者:庄林 杜蕊  来源:生产部 双甲车间  浏览数:1048   分享到:

“甲醇各项分析指标合格!”4月29日18时,刚刚经历抢修的三期甲醇装置传来捷报。通过不断优化生产方案、生产指标和平稳操作,经过连续多次化验比对分析,各运行参数及产品指标均已达到优等品级,4月30日生产出甲醇优等品1428吨。

当天实时产量.jpg

精心准备,谋定后动强基础

本次三期装置抢修公司上下高度重视,以指标为导向、改善为目的,未雨绸缪、全面统筹。生产部结合实际,精心组织、科学管理、周密布置,坚持精细检修方案、精准调集备件、精益组织人员,多次组织召开三期装置抢修分析推进会议,把方向,定主线,审项目。横向统筹与纵向协调,层层落实责任,使参加检修的所有单位都有了“明白账”和“任务单”。为确保产品品质,生产部多次召开会议讨论技术难题,车间特邀行业专家每日开展技术交流研讨会,充分认清工艺难点、抢修重点,补短板,定方案,及时打通痛点、堵点,提出并实施系列举措,优化工艺指标:根据系统酸碱度调整加碱数量;控制精馏塔温度、压力,稳定装置运行;更换预精馏塔内失效填料;对比分析计算系统回流比调整塔釜回流量……在质量攻坚中,甲醇产品品质实现质的提升。

合成塔更换触媒.jpg

铆足干劲,奋勇争先善作为

自抢修工作启动以来,全体参战干部员工主动放弃休息,开启“快进”模式,领导靠前指挥,技术员带头冲锋,职工奋勇争先,齐足并驰、奋战一线。在面对大规模、高强度的检修项目及时间赛跑压力下,风雨无阻,“白+黑”的轮番干,“前赴后继”的接着干,分秒必争的抢着干。更换合成塔催化剂时,拆盲板、空气置换、查漏消漏、填装触媒、检查密封等步骤一气呵成。气化轻工大汗淋漓,经过30小时的奋战,约十余吨气化炉内的灰渣被清理一空。每个人都摩拳擦掌,全情投入,力争让小小“螺丝钉”拧紧检修的“大栓”。装置进料后,遇到了前所未有的难题,系统置换时间长,产品分析迟迟达不到优等品级。所有人员打起十二分精神,技术人员针对生产过程中反馈的数据及时分析并优化调整,安全员全面排查消除各类隐患,一线操作人员强化巡回检查,严控工艺指标。各部门全程配合,齐力攻坚,剥茧抽丝般地解决层层问题、化解种种矛盾、突破重重困难,有力高效地为优产稳产扫清障碍。

精馏塔检修.jpg

攻坚克难,蓄势待发见成效

面对只有7天净检修“窗口期”,要完成更换填料、机组检修、技改甩头工作、阀门检修……在旁人看来就是艰巨而紧迫的任务,然而,从停车检修伊始,参检人员就以干字当头,敢字为先,又一次创造了一个奇迹。甲醇合成塔催化剂更换、两台棒磨机磨棒更换、氨压机干气密封更换、甲醇差压发电项目系统预留甩头、容器管道检验完成……一项项重要检修项目相继完工。4月19日21时第一台气化炉投料成功,经过数十天精细调整置换,4月29日产出精甲醇优等品,三期甲醇装置“重整行装再出发” 。经过对比,系统大检修成果显著,甲醇品级、产量、指标均有突破,生产运行中蒸汽和氢气消耗也大幅下降,更大程度上延长了设备稳定运行周期,生产经营运行质量和经济效益进一步巩固提升。

抢修时间如同一把标尺,刻录着三期装置抢修期间的实干荣耀。下一步,我们将紧盯年度目标任务,鼓足干劲,全面抢抓生产,力争在下阶段实现稳生产、补欠产、促增产、提效益。


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