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制气车间:小技改实现大节能
为进一步促进公司绿色发展,制气车间积极开展节能降耗项目,自3月份以来,该车间以气化工段704乏热回收项目作为降本增效的切入点,优化改造灰水处理热量回收流程,使灰水处理运行更加合理化、精细化。
经过前期一系列充分准备工作(管道气密、冲洗吹扫,调试阀门),该车间气化工段乏热回收装置终于达到开车条件。计控电仪部副部长贺捷坤、制气车间主任昝智峰、工艺副主任韩晓亮及相关专业技术人员早早来到中控室,对开工方案进行再一次确认,明确分工。车间管理人员为掌舵手,外操为现场执行者,内操为生产运行把控者,时刻紧盯工艺参数,确保开车过程中热力系统平稳运行。在车间的带领下,内外操完美配合,于22日下午5时一次开车成功。
据了解,该装置在原工艺流程基础上,开展一系列优化措施。对应增加换热器、分液罐、调节阀、管路,热电偶等。旨在提高外送脱盐水的温度,同时降低S15蒸汽消耗;降低704的六台循环水换热器的热负荷、水耗;节约用煤量。
经计算,该装置总计每天可回收热负荷104400kW,折合目前彬州公司用煤量,全年实际节约原煤约9700t,每年节约成本562.6万元。切实提高了蒸汽资源利用率。