“自10月26日,一期空分装置一次性开车成功恢复运行以来,从这半个月的重要运行参数反馈来看,此次检修,大家的辛苦没白费啊!”
“是呀,目前装置不仅运行平稳,更重要是对比检修前的各项数据,可谓是在年底这一关键时期为刷新公司提质增效‘成绩单’贡献了不小力量!”
11月8日,在一期中控室空分岗位操作台前,技术员藏琨与空分工段人员一面翻动着近期运行曲线图,一面兴奋的交谈着。一期空分装置,肩负着为后续工段提供充足的氧、氮产品的重要职责,对整个一期系统平稳高效运行起着至关重要的作用,而空压机作为其核心设备,无论是在提升装置负荷,亦或是节能减耗方面,都有着举足轻重的地位。
此次大检修,为切实降低空压机蒸汽消耗量,合成车间领导多次与技术人员交流探讨,集思广益,最终决定从清洗表冷器,更换蒸汽喷射器、防喘阀垫片FV9079、透平轴瓦这几项工作中寻求突破口,检修期间,各人员更是各司其职、谨慎细致,交出了一份顺利完成空压机各项检修任务的满分答卷。
“来,我们用‘数据’说话,单从更换防喘阀垫片这一举措来看,就解决了3000-5000NM³/h的空气泄漏问题。再从这半个月空分装置运行的数据来看,单单是空压机蒸汽消耗量就由过去的92.5t/h下降至80t/h,一年按8000个小时计算,光蒸汽这一块就为公司节省了约1080万元呐!”
“除此之外,开车前进行的两次复热干燥工作,也将检修前因长时间运行带来阻塞的E04过冷器污氮通道彻底打通,目前系统换热良好,主冷液位趋于平稳,根据现阶段负荷提供的冷量,每日可多产10吨液氧,还能带来4000多元的液体产品增值。”在空分装置开车后平稳运行的半月之后,通过各运行班组对生产数据的实时监测和反馈,一组直观的数字明确验证出检修成效,无论是生产运行,还是节能降耗,此次空分检修交出的答卷无疑是令人欣慰的。
蒸汽消耗量减少12.5t/h,节省能耗约1080万元,多产出的10吨液氧,可带来液体产品约4000元的日增值,这些实实在在“新数据”的背后,确是为公司刷新提质增效“成绩单”助力添瓦的亮眼加分项。