“03B,调试03B。”
“好,有显示了,重复一遍,有显示了”
“下一个03C,03C。”
“这个温度不显示,已经做好记录,现在进行下一个。”
5月13日,动力车间三期锅炉DCS改造迎来重大节点,控制室里面异常繁忙,还多了很多生面孔,DCS画面上一片“通红”,全是报警信息,对讲机里不时传来现场的呼叫声,操作人员不停地点击控制画面并做着记录。
今天是三期锅炉DCS改造项目联合调试的日子,联合调试需要工艺、仪表、电气等部门共同参与,工艺技术员、仪表技术员、运行班长、司炉等齐聚控制室,难怪这么“热闹”。调试共分两组,每组四人,一人控制操作,两人现场对照,一人进行记录,四五号锅炉同时进行调试;根据不同的运行画面,参考正常的运行参数,与现场人员相互配合,4000多个点位,逐一逐项核对,确保DCS画面与现场测控点位显示一致,这便有了最开始略显繁忙的对话。
由于之前进口DCS维护成本高昂,加之系统老化,给锅炉长周期稳定运行带来隐患,车间经过充分技术论证,决定将之前DCS更换为国产操作系统。此次DCS改造,不仅更换了操作系统,而且对实际操作进行了升级,将原来在一期控制室的脱硫脱硝和氨水制备工程师站迁移至三期,这为一二期停运时,三期锅炉的环保设施稳定运行具有重大意义。
午间休息时,一直参与DCS系统改造的技术员毕加佳说:“之前三期锅炉DCS是进口系统,系统界面复杂难辨,正常操作的时候想要调出一个画面至少得操作三步才能显示,显示比例也不科学,不够人性化,锅炉装置属于大的危险源,在操作中稍有不慎就可能发生事故,如今换成全新的国产操作系统,显示直观,操作便捷,在以后工作中可以极大地避免误操作。”
车间主任姜军虎、副主任赵深林、焦志波也到现场参与调试,对调试中暴露的问题随时沟通,现场解决,为调试工作扫清障碍,保障调试工作顺利进行。