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合成车间:解难题,保生产
发布时间:2022-12-08     作者:赵悦  来源:合成车间  浏览数:2190   分享到:
空压机是合成氨生产工艺中机组重要的组成部分,其中真空抽气器主要用于抽除空压机主冷器中的不凝气,为空压机正常运行提供主要动力,是保障后续合成氨生产的肯綮之处。
自10月份开始,空压机真空度PI9117数值持续走高,从-72kpa涨至-61kpa,已接近报警值-60kpa,虽经多手段调整,未见好转,并且有逐渐加快的趋势。真空效果的恶化对空压机组的安全经济运行造成严重影响,如果不及时解决任其发展,随时都有跳车的可能。
对此,合成车间召开紧急会议,组织空分、机组工段工艺技术员、设备技术员成立空压机真空改造小组,一同进行问题研究和风险研判。经过仔细排查,改造小组发现真空度走高问题主要原因在于二段真空抽气器故障,真空表失效,起不到原本的抽气作用,而拆解更换此设备难度过高,稍有不慎将会影响整体设备运行,经过多次开会研究,改造小组决定在二段抽气器无法切除的情况下,启用原定于2023年大检修更换的真空抽气器,将新抽气器的一组开工抽气器作为旧二级抽气器使用,而水相管线仍使用原本的旧设备,解决了新旧设备无法拆解的难题。
12月5日,空压机检修工作完成,新抽气器正式投用,真空度PI9117数值恢复至-77kpa,截至12月7日晚经过半个月时间的重点监护,确定数值稳定,无异常波动,空压机真空度异常升高的难题被完美解决。此次检修工作时间紧、难度大,能够又好又快的完成,归功于巡检人员巡检仔细,改造小组成员改造方案编制完善,以及检修人员的严谨细致。该项工作的圆满完成,为后续装置长周期稳定运行打下了坚实的基础。