“哎呀,终于‘结案’了,不容易呀。”
“不容易,这都是大家集体的智慧,都是‘智慧大脑’。”
“哈哈哈哈……”
4月22日上午,从计控电仪部空分尿素工段传出阵阵笑声,原来,他们刚刚解除了二期氨压机入口流量不稳定的安全隐患,氨压机入口流量主要检测进入氨压机的氨气流量变化,经过氨压机从低压转换到高压,输送到后续设备进行产品生产,过程中需严格控制氨气流量,若流量过小氨压机发生喘振损坏设备后果不堪设想,为防止此安全隐患,防喘振阀打开会引起跳车,对安全生产危害极大。在接到氨压机入口流量指示不稳定问题时,空分机组老干将方立民带着工具直奔现场,根据日常工作经验进行疏通导压管排表处理,当时指示恢复正常,就在与工艺沟通随时观察流量表情况并及时反馈时,流量表显示再一次出现故障,段长郭凯注意到了这不是简单的导压管堵塞问题,及时联系副主任工程师张文东一起分析问题,一同赶往现场检查分析问题所在。
在二期控制室里仪表人与工艺负责人积极沟通了解情况,观察到流量表指示值为零,大家在疏通导压管的基础上进行排查其他管线, “案发现场”分工合作,郭凯与方立民认真排查仪表流量表和导压管可能存在的问题,在工艺的配合下,用空气疏通导压管,表头处理的干净无污,一切都正常,随后又检测表头信号线路无误。张文东在排除了线路故障和导压管堵塞仪表问题后,反复自查时也在观察其他现象,发现工艺根部阀有结冰,怀疑问题出现在这里,随即与工艺人员共同讨论并协助检查根部阀,不出所料,此时的根部阀没有气体流过,判断有堵塞现象,接着排查各个环节,确认根部阀处有裂缝造成低温环境下结冰堵塞,进而流量表指示为零。为确保设备安全运行,工艺人员随即联系机械修造部进行带压补漏,解除了安全隐患,指示表恢复正常运行,战斗终于告捷。
安全隐患存在于企业生产的全过程,只有正确认识发现隐患的特征,熟悉掌握隐患产生的原因,及时研究并落实防范对策,才能将安全隐患扼杀在萌芽状态,保障设备安全稳定运行。