气化车间水煤浆制备采用湿法磨煤工艺,从原煤处理工段来的煤经破碎后,与气化装置废水混合,送入磨煤机,同时加入添加剂,混磨均匀,通过磨煤机出口滚筒筛,滤去较大颗粒后,制取浓度约60-65%的稳定水煤浆。为降低制浆成本,气化车间不断优化制浆工艺,采取一系列控制措施,促进公司效益提升。
“多措并举”助提浓
“他山之石,可以攻玉”。4月份,为提高煤浆浓度,车间主任王东亮去陕化、兴化等单位,进行煤浆提浓交流学习,兄弟单位在磨煤机滚筒筛出料端增加一圈挡板,可以增加煤浆在滚筒筛内的滞留时间,从而达到提高煤浆浓度的效果。考察回来车间立即借鉴兄弟单位的经验,在磨机滚筒筛出料端增加一圈挡板,改造后煤浆浓度明显提高。“真是小技改,大成效”。车间主任王东亮高兴地说。为进一步提高煤浆浓度,车间根据设备的现场实际情况,重新设计滚筒筛的尺寸,将磨煤机滚筒筛尺寸改至最大,以增加煤浆通过滚筒筛的过滤面积,这次改造煤浆浓度又提高了0.5个百分点。“别看这小小的0.5个百分点,这对提高气化炉有效气产率,降低煤耗和氧耗贡献可大了。”工艺组长张受坤自豪地说。
“优化配比,合理配棒”。磨煤机磨棒在使用过程中磨损较大,工艺技术员认真研究高密度堆积工艺,通过磨煤机功率变化和煤浆粒度分布数据变化,不断优化配棒比例,定期添加磨棒,提高粒度级配比例。目前,棒磨机粒度分布属于“橄榄型”分布,车间将不断向高密度堆积制浆工艺靠拢,干扰现有粒度分布,向“哑铃型”分布转变,以实现高密度堆积,达到提浓目的。为进一步打开提浓空间,车间正在进行煤浆“二次研磨试验”,争取进一步提高煤浆浓度。
“劳动竞赛,全员参与”。气化车间组织开展以“煤浆提浓”为主题的劳动竞赛,车间内部集思广益,管理人员下发管理办法,各班组拿出班组内部提浓措施。每月四个班组进行浓度评比,奖励优胜班组,对措施执行不到位的班组进行考核。通过开展劳动竞赛评比活动,员工责任心明显增强,操作技能也有一定的提升,同时各级管理人员都参与到煤浆提浓工作中,充分调动了管理人员的主观能动性。
“错峰用电”增效益
磨煤机是气化车间主要耗电设备,车间将备用磨煤机盘车时间改到大夜班接班后,另外系统负荷低或磨煤机需检修维护时,车间全面统筹,尽可能磨煤机夜间运行,白班停机备用或维护,以达到错峰用电目的,最大限度降低能耗。同时车间加强磨煤机高低压油系统及各轴承温度的巡检,防止设备及仪表故障造成磨煤系统非计划开停车。
“精细管理”降消耗
添加剂是气化车间的主要化工原材料,添加剂能改善煤浆的流动性和稳定性,为保证系统稳定运行,添加剂添加量适当偏多。在保证生产运行稳定的前提下,合理控制添加剂的使用量可以降低生产成本。车间制定详细控制措施,每小时巡检在磨煤机入口溜槽处观察添加剂流量,发现控制偏离车间制定范围,及时调整用量。工艺技术员每天检查添加剂槽液位下降趋势,控制总用量,发现班组控制不精细,要求及时整改,对管理粗放的班组按制定的考核制度进行考核。
“增设眼睛”防浪费
在煤浆提浓的过程中,我们也遇到了新问题,随着煤浆浓度的提高,当工况变化后各班下降管溢浆次数明显增多,造成煤浆浪费且污染磨机房环境。气化车间针对跑浆机理和高浓度煤浆特性进行详细分析,增加冲洗下降管频次,并在棒磨机下降管处加装摄像头,中控室实时监控磨煤机溢浆情况,发现下降管滴浆及时调整水煤比,防止溢浆发生。
气化车间紧密围绕煤浆提浓,严格控制消耗,多措并举,不断优化制浆工艺,降低制浆成本,助力企业降本增效。