5月17日,乙二醇45工段活塞压缩机一次试车成功!此时,每个检修人员的脸上都挂着喜悦,忘记了汗流浃背,也忘记了几天以来的疲惫。
五月的彬州,一群有志青年充满着活力,蓄势待发。5月8日,45工段活塞压缩机检修任务下达。由于大家对此设备接触较少,班长李康先调查每个人的熟悉情况,然后调兵遣将,将检修任务交由黄陈和王生虎同志领工负责。
领工将人员合理分配后,抵达现场准备拆检。 此设备虽然运行结构简单,但中间的检修细节不容忽视,从一开始拆卸十字头丝口数的测量,到拆卸后活塞环与缸体内壁间隙测量等,每一项都十分重要。所以数据记录和做好标记就显得尤为重要。几人在观察图纸后,探讨出合理的拆检顺序,从十字头与活塞杆连接处的螺母开始拆卸,检修正式吹响了号角。
从填料的水循环管到活塞端盖的拆卸,每拆卸一步,记录一下,几人配合默契!紧接着测量活塞头距离压盖的深度,此步骤是回装过程的一个参考标准,所以大家将这一过程连续往返三遍,避免出现差错。
将活塞杆取出后,测量活塞杆跳动值,取出活塞环对活塞头以及零部件进行清洗,准备换上新的活塞杆。这时,难题出现了,由于不锈钢螺母丝口与活塞杆咬死,回装只能暂停,在进行了敲击、加热等多次尝试无果后,最后决定用车床车掉螺母,将新螺母与活塞杆丝口分别用丝锥和板牙进行修理,最终顺利完成配合。下一步,回装填料盒,将每一级填料用细砂纸打磨后用塞尺测量间隙,一步一步,一级一级,井然有序!
一切准备就绪后,5月14日开始回装,在现场对缸体端盖封面等进行清洗,按照之前做好的标记,回装过程是反向技术。活塞杆回装完成后,在厂家指导下,取出两端单向阀,用铅丝测量气缸余隙,调整丝口,多次测量,此过程大家目不转睛,脑门上沁出了一层细细的汗珠,似乎忘记了周围的一切,直至达到余隙要求值。
天下难事,必做于易,天下大事,必做于细!细节决定成败,如果不是每一步做好的标记,数据的测量,回装过程也不会如此顺利,这是此次参与检修人员的共同认知。