2月16日,渭化公司2号锅炉智能优化节能改造项目完成72小时性能考核测试,各控制回路自控率100%,锅炉吨蒸汽煤耗降低1.2%,脱硝剂、脱硫剂消耗分别下降5.6%和10%,均达到预期改造目标。这标志着渭化公司锅炉智能优化节能改造项目取得阶段性成果,在公司全面实现“智能化工厂”和“2021效益提升年”的进程中迈出了坚实的一步。
本次2号锅炉智能优化节能改造采用通用燃烧优化控制技术(简称BCS)。BCS优化控制与原有控制系统比较主要有三大优势。一是自动化控制。本次改造通过BCS系统实现了锅炉负荷,主蒸汽温度,除氧器压力、液位等9个控制回路完全自动化。至此,2号锅炉装置汽水系统、燃烧系统、脱硫脱硝系统主要控制回路全部实现自动化控制。二是智能化调整。BCS系统经过大量的数据分析和调试学习,实时跟踪锅炉运行参数,进行优化调整。锅炉运行人员将之形象地称为“一个不知疲倦的司炉”,不受外界环境和情绪波动的影响,专注于优化运行参数,完美诠释了“在岗一分钟,精心六十秒”的工作格言。三是精细化运行。最佳风煤配比、优化锅炉燃烧控制;最合理的脱硫剂、脱硝剂添加,实现锅炉环保装置经济稳定运行。锅炉主要参数长期保持在最佳经济运行区域,极大地提高了装置运行质量,降低了原材料消耗和工作人员的劳动强度。
在安全运行方面,BCS系统的语音报警功能为操作人员及时播报异常参数信息,确保运行人员第一时间精准判断运行工况;同时操作人员可以根据工况变化,及时切除或投运优化控制系统,确保运行工况持续稳定。在经济运行方面,通过智能优化控制,锅炉各项消耗指标明显降低,具有较好的节能经济效益。
2号煤粉锅炉智能优化节能改造项目顺利完成,是公司在全面实现智能化工厂道路上的重要探索,也是推进企业高质量转型发展的具体实践。本次改造的成功,为智能优化改造在后续装置上的推广积累了宝贵的经验,随后,公司将根据2号锅炉成功改造经验,全面在彬州公司锅炉装置开始实施,积极打造渭化彬州公司智能工厂项目。