在2020年一二期装置大检修期间,一期空分冷箱扒砂中发现的珠光砂结块和清理,以及随之出现的冷箱壁补焊,一度成为此次检修中的“拦路虎”。从扒装砂、搭拆脚手架、查漏消漏到冷箱壁修补,涉及登高、受限、动火、吊装等特殊作业,具有专业多、范围广、风险高、难度大等特点。作为本次大检修最关键的节点项目,时刻牵动着众人的心弦,是否能按计划完成检修,直接关系到一期装置能否准时开车,关系到合成氨装置能否出氨。
日夜除冰 风雨兼程
为确保检修进度,检修前期生产部多次与专业扒装砂团队沟通交流,组织相关专业进行桌面推演,制定扒砂及检维修方案。但是11月18日下午16时,在打开冷箱人孔的瞬间,大家还是被眼前的一幕惊呆了。珠光砂粉化、结冰严重,冷箱四壁,从上到下,形成了一堵堵墙,自动扒砂已不可行。生产部迅速与外协单位沟通,重新制定扒砂方案,果断决定延长检修时间,要求外协单位增派人力物力,采用人工与机器相结合的方式进行分层扒砂。派遣专业除冰人员进入冷箱破除顶部冰帽,想法设法打通一条由上而下滑道,铲除冷箱四壁冻块,沿滑道滚落到出砂口,人工辅助刨出,自动装袋。不管白天黑夜,不论刮风下雨,外协队伍与车间人员通力配合,克服冷箱内部除冰风险高、难度大及雨雪恶劣天气的影响,大干十三天,于12月1日23时冷箱扒砂工作完成。虽然很苦很累,但在场的每一个人无不为之欢呼。
冷箱检修 精雕细琢
空分系统安全运行,需要冷箱有较好的密闭性,防止珠光砂受潮,降低保冷效果。然此次检修,冷箱壁大面积腐蚀,为保障冷箱密闭效果,果断决定延长检修时间,进行满焊。机械修造部抽调检修力量,集中“优势兵力”,在脚手架工的全力配合下,自上而下逐层进行焊接修补;生产部、合成车间设备员联合检查焊接质量,及时发现焊接缺陷,及时修复,精雕细琢,确保检修质量;同时穿插压力容器检验、查漏消漏等工作,统筹规划,力争做到无缝衔接,缩短工时。奋战十昼夜,压力管线压力容器检验、查漏消漏、冷箱壁焊接修补、防腐等工作相继完工,空分装置旧貌换新颜,成功焕发“第二春”。
开车恢复 众志成城
经过二十三个昼夜鏖战,空分系统步入开车恢复阶段。然而,空压机组加载过程中,透平中分面泄漏,真空偏高,被迫停机。公司领导高度关注,副总经理赵强亲临现场指导工作,迅速组织有生力量分析问题,排查原因。车间组织人员进行真空系统查漏,修造部及其外协队伍,加班加点,处理透平中分面泄漏问题。在参检人员共同努力下,本次大检修的重要节点——空分系统送氧氮,顺利恢复。
本次一期空分冷箱检修,内部珠光砂粉化结冰严重,冷箱壁大面积腐蚀,大检修指挥部立即决定延长检修时间,对隐患进行彻底消除,防范类似“义马” 冷箱事故的发生。“严控安全风险,实现本质安全”,彻底消除空分冷箱隐患,多花一点时间是值得的,它是公司在本质安全上走出的坚实一步。