刚一上班,乙二醇车间工艺技术员王曾强就指着手中的统计数据欢呼道:“自从防冻技改以来,我们车间共预计节水2万吨、节电13万千瓦时!我们这个消耗兵终于一下子成为节能兵啦!”
乙二醇车间是彬州化工公司的重要车间之一,承担着产出产品的重要任务,化工用水主要来源红岩河水库,水库入库流量800m3/h,可用库存425万立方米,车间耗水量、耗电量占全厂总耗量大部分,是厂里名副其实的耗水电大户。那么这次怎么从“消耗兵”变成“节能兵”的呢?用王曾强的话说:“这既因为车间的细化管理和技改措施项目的落实,更是因为广大员工充分发挥勤俭节约的成效。“
当我看见车间群里领导发的近期试车生产电费用时,我都不禁一颤,从小“一粥一饭,当思来之不易;一丝一缕,恒念物力维艰。”大家滚瓜烂熟、倒背如流,可是生活中却不知不觉浪费了这么多资源。为了引导员工牢固树立节约意识,车间制定了详细的节水、节电计划,对员工实行日监督、月评比,成立了节水节电监督小组,实行走动式监督,对水龙头不关严等浪费现象进行监督、批评,令其及时改正;在员工中征集节能节水漫画,以轻松幽默、易懂的方式,随时提醒员工注意节约;制作“水电关乎你我他,节水节电靠大家”横幅签名活动,号召大家自发进行个人节水节电个人承诺;开展“节水节电”知识竞赛活动;以前班组常有“长明灯、白昼灯”,现在车间人走灯灭、人离机停已经养成习惯,大家在平时工作中互相监督、相互提醒,养成了共同节约的意识,现在精打细算、点滴节约已经成为车间员工的自觉行动。
为了最大限度地节约水电,打造资源节约型车间,车间领导眼睛盯住现场,发掘节约潜力。就拿EG精馏工段来说吧,首先他们结合实际生产,经过一系列防冻技改,将现场16个生产水防冻点、15个脱盐水防冻点,最终都减至2个防冻点,这大大降低了水资源的浪费;另外还有EG精馏工段水联运,经过现场加班加点的工作,在一个多月就完成原计划两个月的工作,这也为彬州公司项目建设节约了大部分水电费用。项目现场提倡节约用电不浪费,类如泵房处于密闭空间能比室外黑得更早一点,现场巡检先开厂房、泵房等空间照明,最后开室外管廊周围照明灯,这种循序渐进的管理方法也成为乙二醇车间节水节电的一种手段。
“涓涓细流可以汇成滔滔江海,片片绿叶可以造就高山密林”,员工正“从我做起,节约每一滴水,节约每一度电,”用行动做勤俭节约降低成本的践行者。