7月30日上午,渭化一期锅炉控制室南墙电子屏幕上显示,公司2号锅炉连续运行202天,创十年来新高。目前锅炉运行参数正常,连运天数还在不断刷新中。
“煤粉锅炉上次突破200天,还是十几年前的事。”主管工艺技术员王伟掩饰不住内心的激动,“在装置逐渐老化的情况下,2号锅炉连续运行天数创下十年来新高,实属不易,尤其能在新冠肺炎疫情防控中取得这样的成绩,功劳属于我们的团队的每个人。”
加强巡检,确保设备零缺陷运行
动力车间各级管理人员坚持每天两上岗制度,坚持对设备的全面巡视和诊断,倡导“啄木鸟”式隐患排查,将缺陷消灭在萌芽状态,确保设备零缺陷运行。
在2号锅炉点火不久,一切工况正常。1月13日下午17时,工艺技术员王伟按照惯例,在下班前对所辖装置进行巡检。当他来到制粉厂房,习惯性地用手摸了摸一次风机轴承箱,感觉温度比平时高。“循环水有问题。”经过和班组人员一个半小时的排查,找到了问题所在:2号锅炉循环水总阀阀板脱落,导致循环水流速降低。
干锅炉的人都知道,循环水犹如转动设备的血液,尤其是输送热空气的一次风机、空气预热器润滑冷却器等设备,一旦循环水中断,温度就会急速升高,严重时引起锅炉跳车。经过技术人员讨论,在充分评估风险后,很快形成在线抢修方案,在做好各种准备工作后,检修用了仅仅40分钟的时间就彻底解决了问题。
正是在渭化人发现问题及时,判断问题精准,处理问题果断的良好工作作风下,类似循环水阀门故障的隐患都被消灭在了萌芽状态,这也为2号锅炉突破200天连运记录提供了保障。
疫情来袭,同步打好“双线战疫”
“今天岗位上有事吗?环保指标都好着吗?”在年初疫情防控期间,岗位上每天都会接到主管技术员的电话。因为疫情防控的需要,公司延期复工,除了倒班人员外要求其他员工“居家隔离”。可是作为化工企业24小时连续生产的性质,技术人员必须同步打好疫情生产“双线战疫”。“疫情期间24小时在家不出门,居家办公,并且随时通过电话、微信工作群了解生产现状,对生产上出现的设备故障和难点问题给予电话指导和跟踪。必要时机动加班,到岗解决问题。”2月3日清早,王伟了解到2号锅炉捞渣机故障,他二话不说,直奔厂区,等处理完问题,已经是第二天的凌晨了。
疫情防控期间,倒班运行人员加强巡检次数,提高了监盘质量,发现问题及时处置,避免问题扩大化,确保生产安全平稳,尽量减少居家办公的员工到岗机会,同时运行人员还分担了平时由劳务人员干的诸如炉渣清理等体力活,以减少劳务人员的出村频率。
“班长,2号加药泵不打量,联系值班的下检修任务书处理吧!”2月16日,是车间备机倒换运行的日子。副司炉皇甫少强启动备用加药泵时,发现该泵不打量,班长魏高强接到汇报后,拿着扳手就来到了现场。“咱们自己能处理的就自己处理,尽量不要打搅技术员和检修工,以免引起人员聚集,不利于当前的疫情防控。”
在渭化员工的互相支持及配合下,公司疫情防控实现了零感染、零疑似。与此同时,2号锅炉连运天数创下十年来新高,“也就是说,我们同时打赢了疫情防控和安全生产两场战役。”
过程控制,全面提升装置降本减耗水平
年初,受新冠肺炎疫情和原油价格下跌的影响,公司经营产品尤其甲醇市场低迷,企业生产压力倍增。为了实现公司节能降耗目标,力争将生产成本控制到最低,动力车间对包括2号炉在内的所有运行锅炉实行过程控制,全面提升装置降耗水平。一是及时发现和消除现场跑冒滴漏,减少汽水消耗;二是无正当理由必须投用锅炉定排乏汽回收以及锅炉节水装置;三是减少煤粉锅炉水封槽溢流,减少总用水量;四是继续执行班组吨煤产汽量评比奖惩制度,在汽水指标合格的情况下,严格控制装置排污率小于2%。
提升装置降本减耗水平,首先就必须减少开停车次数,全方位防止锅炉“非停”就成为车间员工共同努力的目标。为此,动力车间制定了严格的设备巡检制度;在加强员工消缺能力的同时,要求班组运行人员提高锅炉排污、炉膛吹灰等定期工作的质量,尤其重视锅炉辅助转机的润滑及点检工作,使2号锅炉始终处于安全稳定运行状态。
环保至上,确保锅炉烟气超低达标排放
在2号锅炉连续运行200多天以来,公司及车间始终坚持“环保优于负荷”“环保一票否决制”的原则;坚持周周评“环保优胜班组”、月月有“环保明星班组”,奖罚分明,旨在提高员工环保工作的积极性。
一分耕耘一分收获,202天,2号锅炉没有出现一起环保超标事故,这是动力车间所有员工共同努力的结果,同时也体现了公司及车间对环保生产的信心和决心。
在动力车间员工的精心维护下,2号锅炉已经平稳走过了202天,目前工况良好,连续运行天数还在不断刷新中。